解決水渣、礦渣立磨吐渣量增加的方法
水渣、礦渣立磨吐渣量變多,導致立磨產(chǎn)量降低,增加了工人勞動強度及相應電耗,增加了生產(chǎn)成本。下面,跟大家一起來看看立磨吐渣量變多的原因及處理措施。
水渣、礦渣立磨吐渣原因設備原因
1、磨輥輥皮及磨盤襯板磨損嚴重,導致研磨壓力下降,研磨效果不好,使磨內(nèi)循環(huán)負荷增大造成吐渣。
2、噴嘴環(huán)磨損及噴口環(huán)上蓋板損壞,導致磨內(nèi)風速達不到設計風速,不能及時將物料托起,造成吐糟。
3、磨盤環(huán)磨損嚴重,間隙增大,漏風嚴重,造成吐渣。
4、導向錐磨損嚴重,不能有效地起到導向物流、氣流的作用。

水渣、礦渣立磨吐渣的解決方案
降低入磨物料粒度(調(diào)整上游破碎設備出料)。加大生產(chǎn)管理粒度,及時上料,減少物料離析程度,保持混合料倉料位在三分之二以上。
減少易磨性差的物料的用量。
降低入磨物料水分。在堆棚晾曬、翻動,在入磨三道閥底部加一預熱風管,熱風由入磨熱風管處供給,這樣減少了濕物料在三道閥處的粘結(jié),利于磨內(nèi)料層穩(wěn)定,減少吐渣。
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